變頻高壓器如何在鼓風機中應用
在熱電廠中,為了提高工作效率、降低能源消耗,從而對高壓鼓風機進行變頻改造。
鼓風機原運行方式是降壓啟動、工頻運行,其風量大小也是靠調節風門的方法來調節風量。不足之處是電能浪費大、燃料浪費大,調節實時性差,噪音大,工人的勞動強度大,隨著發電負荷的大范圍內調整,鼓風機風量也因鍋爐負荷變化而經常處于一種低效率狀態,大量的能量浪費在風道擋板上。
近年隨著高壓變頻技術飛速發展,鍋爐鼓、引風機變頻改造已被廣泛采用。通過市場調研,我們引進了先進的高壓變頻器,對鼓風機進行整體改造,產生可調頻率且電流隨負載而定的高壓交流系統,從而能夠對三相電動機實現連續調速。
圖1 龍鐵羅茨鼓風機
節能的估算:改造前,鼓風機的電流在30A左右,風機擋板開度在60~70%之間,改造后,鼓風機的電流降低到20A,降低了1/3,擋板開度為100%。運行工況以24小時連續運行,全年運行時間在300天為計算依據,則變頻調速時每年的節電量為P=1.732×6×10×0.95×24×300=710812kW•h。按每度電0.48元一度電算,每年可節約電費約為341190元。
應用高壓變頻調速系統產生的其他效果:改善了工藝。投入變頻器后除塵風機可以非常平滑穩定的調整風量,運行人員可以自如的調控,除塵風機運行參數得到了改善,提高了效率。
延長電機和風機的使用壽命。一般除塵風機均為離心式風機,啟動時間長,啟動電流大(約6~8倍額定電流),對電機和風機的機械沖擊力很大,嚴重影響其使用壽命。而采用變頻調速后,可以實現軟起動和軟制動,對電機幾乎不產生沖擊,可大大延長機械的使用壽命。
減少閥門機械和風機葉輪的磨損。安裝變頻調速后,風機經常工作在比原來定速時低150轉/分的轉速下運行,因此,大大減少了風機葉輪的磨損,減少了風機振動。延長風機的大修周期,節省檢修費用和時間。
便于實現除塵控制系統自動化。除塵系統的的風量經常需要根據工藝的要求變化,在過去用擋板調節時,存在執行機構的開度與流量的關系曲線的線形問題。往往由于執行機構的磨損量過大,閥門特性發生變化,出現非線形問題,致使調節過程失誤,自動控制系統無法正常工作。而變頻調速始終保持在線形高精度0.1~0.01HZ的范圍內工作,為實現除塵系統的自動化創造優越條件。
鼓風機的改造,不僅提高了熱電廠的工作效率,還提高了技術,為熱電廠的工作帶來了不菲的效益。
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